3月27日,城發(fā)辛家營(yíng)分公司水處理車間順利完成中繼泵站軟水系統(tǒng)軟化罐吸鹽技術(shù)改造,成功破解傳統(tǒng)虹吸式吸鹽模式的諸多痛點(diǎn),實(shí)現(xiàn)能耗、水量雙節(jié)約,效率、效益雙提升,以小投入達(dá)成大回報(bào),為公司降本增效工作再添實(shí)招。

此前,水處理車間的單組再生軟化系統(tǒng)采用傳統(tǒng)虹吸式吸鹽模式,不僅吸鹽效率低下、耗時(shí)較長(zhǎng),還存在自來(lái)水耗量大、電耗偏高的問(wèn)題;更棘手的是,當(dāng)一組系統(tǒng)正常產(chǎn)水時(shí),生產(chǎn)用水壓力不足會(huì)導(dǎo)致另一組無(wú)法正常吸鹽、再生,嚴(yán)重影響軟水供應(yīng)效率。

為攻克這一技術(shù)難題,今年1月初,水處理車間組建改造攻堅(jiān)小組,團(tuán)隊(duì)成員立足崗位經(jīng)驗(yàn),結(jié)合設(shè)備運(yùn)行實(shí)際,扎根現(xiàn)場(chǎng)開展專項(xiàng)攻堅(jiān),通過(guò)對(duì)軟化水系統(tǒng)各類運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行全面記錄、分析與比對(duì),最終精準(zhǔn)定位癥結(jié)——水射器虹吸效果不佳,導(dǎo)致軟水系統(tǒng)再生時(shí)飽和鹽水吸入量不足,軟化罐內(nèi)樹脂還原不充分,進(jìn)而造成軟化水產(chǎn)量低、再生次數(shù)頻繁,間接增加了生產(chǎn)水泵電耗和自來(lái)水消耗量。
針對(duì)癥結(jié),攻堅(jiān)小組經(jīng)過(guò)反復(fù)論證、優(yōu)化,制定了“保留原有工藝、精準(zhǔn)加裝設(shè)備、實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)控制”的改造方案,在不改變?cè)a(chǎn)水系統(tǒng)及軟化系統(tǒng)工藝的前提下,通過(guò)精準(zhǔn)加裝設(shè)備、優(yōu)化控制邏輯,實(shí)現(xiàn)吸鹽流程的高效升級(jí)。在改造中,團(tuán)隊(duì)保留原有虹吸式吸鹽模式,在水射器前端飽和鹽水DN50主管道上安裝DN50控制閥門,在主管道閥門前后分別抽頭,增設(shè)DN20旁路管道及閥門,并在旁路上安裝一臺(tái)0.75KW不銹鋼自吸泵(流量8m3/h,揚(yáng)程22m);協(xié)同電氣車間在軟化罐控制柜內(nèi)加裝聯(lián)動(dòng)裝置,實(shí)現(xiàn)吸鹽電動(dòng)閥與自吸泵的同步啟停,確保操作精準(zhǔn)高效。同時(shí),考慮到自吸泵運(yùn)行電流較大可能引發(fā)控制柜故障,額外加裝斷路器及熱繼電保護(hù)器,當(dāng)吸鹽泵出現(xiàn)過(guò)載情況時(shí)可自動(dòng)切斷電源,有效保障PLC控制柜與吸鹽泵設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行;新增透明可觀察吸鹽管道過(guò)濾器,能高效攔截飽和鹽水管道內(nèi)逃逸的鹽粒與雜質(zhì),既避免管路堵塞,又進(jìn)一步提升設(shè)備運(yùn)行效率。

為檢驗(yàn)改造成果,工作人員對(duì)改造后的2號(hào)軟化水系統(tǒng)與改造前進(jìn)行同等產(chǎn)水量數(shù)據(jù)對(duì)比試驗(yàn),重點(diǎn)聚焦耗水量、耗電量?jī)身?xiàng)核心指標(biāo),數(shù)據(jù)對(duì)比清晰直觀,節(jié)能成效顯著。
經(jīng)測(cè)算,改造后,每制備1萬(wàn)噸合格軟水,可節(jié)約自來(lái)水606噸(按7.4元/噸計(jì)算)、節(jié)約用電340.875度(按0.5元/度計(jì)算),合計(jì)節(jié)約成本4654.84元。本次單組軟化系統(tǒng)改造投入不足3000元,投入產(chǎn)出比突出;按分公司本采暖期總補(bǔ)水量18萬(wàn)噸推算,每個(gè)采暖期可為公司節(jié)約生產(chǎn)成本8.38萬(wàn)元,節(jié)能效益十分顯著。
下一步,辛家營(yíng)分公司水處理車間將以此次改造為標(biāo)桿,逐步推進(jìn)中繼泵站剩余3套軟化水系統(tǒng)改造工作。改造完成后,可實(shí)現(xiàn)1臺(tái)15KW生產(chǎn)泵運(yùn)行狀態(tài)下,既能滿足一套軟水系統(tǒng)再生后持續(xù)產(chǎn)水,又不影響另一套系統(tǒng)正常再生,進(jìn)一步縮短再生周期、提升產(chǎn)水效率,持續(xù)深化降本增效成效。同時(shí),此次改造也進(jìn)一步激發(fā)了全員參與技術(shù)革新、節(jié)能降耗的工作熱情,車間將持續(xù)鼓勵(lì)員工立足崗位深挖節(jié)能潛力,推動(dòng)更多設(shè)備工藝升級(jí)優(yōu)化,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。